
項目簡介
湖北某食品有限公司是一家從事食品、食品添加劑、飼料添加劑和生物飼料生產(chǎn)等業(yè)務的企業(yè),全廠共包括一個高壓配電室和兩個低壓配電室,主要生產(chǎn)能源介質為電、氣和蒸汽。該公司2022年5月項目正式投運,項目合同金額58萬元。企業(yè)在食品行業(yè)的生產(chǎn)工藝和節(jié)能減排技術處于較為先進水平,但企業(yè)領導和生產(chǎn)管理者仍在探尋通過信息化管理來進一步實現(xiàn)節(jié)能降耗的途徑。系統(tǒng)運行以來每年節(jié)約電費39萬元。
能源管理難點痛點分析
企業(yè)能耗統(tǒng)計還停留在人工抄報層面,不同工區(qū)之間經(jīng)常出現(xiàn)生產(chǎn)用能交叉的現(xiàn)象,導致管理者無法對各工區(qū)進行精確的用能統(tǒng)計,也導致車間人員工作量大,工作效率低的現(xiàn)狀;
企業(yè)設備維護維修人員短缺,相關的設備檔案和維護維修記錄主要還是靠班組長進行手工統(tǒng)計,一方面長期設備維護維修工作中積淀下來的好的經(jīng)驗和知識不便于保存、共享和傳承,另一方面對于設備故障的處理還處于事后處理階段,難以做到對設備歷史故障的追溯以及全面、系統(tǒng)性匯總分析,不能及時預判設備故障,進一步提升設備運轉率遇到瓶頸。
現(xiàn)場缺少對重要設備運行和電能質量實時監(jiān)測,由于人工統(tǒng)計數(shù)據(jù)為每天一次,主要為能耗統(tǒng)計,對于生產(chǎn)線重點關注區(qū)域和設備缺少關注,不能及時發(fā)現(xiàn)功率因數(shù)不達標和三相不平衡現(xiàn)象,生產(chǎn)效率和生產(chǎn)安全得不到保證。
節(jié)能效益
空壓機運行優(yōu)化節(jié)能?,F(xiàn)場老配電室有1臺90kW的空壓機,額定功率90kW,日常運行卸載功率38kW,加載功率78kW,現(xiàn)場查看空壓機加卸載頻繁,整體卸載率在30%左右。WOES智能優(yōu)化節(jié)能系統(tǒng)上線運行后,通過節(jié)能改造、負荷分析、對比分析診斷模塊,制定空壓機改造和最優(yōu)運行管理方法,使空壓機始終處于經(jīng)濟運行狀態(tài),同時降低空壓機維護和保養(yǎng)成本,每年節(jié)省電費8萬元。
攪拌機運行優(yōu)化節(jié)能。生產(chǎn)車間主要包括兩臺攪拌機,其額定功率相同,但實際運行功率持續(xù)差異20-30kW,每天電量差異400-600kWh。WOES智能優(yōu)化節(jié)能系統(tǒng)上線運行后,根據(jù)生產(chǎn)工藝要求,及時調整設備負荷均衡,降低了設備的運行差異,累計每年帶來6萬元的節(jié)能效益。
設備運行參數(shù)優(yōu)化節(jié)能。現(xiàn)場有兩臺發(fā)酵罐風機,3#發(fā)酵罐風機和4#發(fā)酵罐風機,額定功率均為250kW,對應的發(fā)酵罐充氣機功率也相同,2臺發(fā)酵罐風機都通過變頻控制。但實際在3#、4#發(fā)酵罐充氣機負荷相對穩(wěn)定的情況下,3#發(fā)酵罐風機較4#發(fā)酵罐風機平均負荷高25-30kW,整體用電量差異較大。WOES智能優(yōu)化節(jié)能系統(tǒng)上線運行后,根據(jù)兩條生產(chǎn)線實際生產(chǎn)周期和所需風量大小及時調整3#發(fā)酵罐的風機運行工藝參數(shù),保證生產(chǎn)負荷穩(wěn)定,每年帶來節(jié)能效益10萬元。
用電結構優(yōu)化節(jié)能。全廠變壓器總容量5900KVA,現(xiàn)場采用需量收費方式,但根據(jù)實際生產(chǎn)情況仍然有可以調整優(yōu)化的空間。WOES智能優(yōu)化節(jié)能系統(tǒng)上線運行后,通過分析診斷中的電費結構分析模塊,在全廠負荷基本穩(wěn)定的情況下,對兩種收費方式差值進行分析,當負荷率在60%以下時,可考慮基本電費的調整策略,根據(jù)電費結構分析模塊輸出結論,指導客戶合理選擇容需量收費方式,為企業(yè)每年節(jié)約基本電費26萬元。
非節(jié)能效益
實現(xiàn)能耗數(shù)據(jù)自動抄表。全廠主要包括佳佳旺、發(fā)酵及生產(chǎn)公共等工區(qū),但是普遍存在工區(qū)之間用能交叉現(xiàn)象,以現(xiàn)有的統(tǒng)計計量方式上不能夠準確對工區(qū)能耗實現(xiàn)統(tǒng)計分析,系統(tǒng)部署后,解決了目前企業(yè)在數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作中人工抄表工作量大且數(shù)據(jù)不準、不同工段之間數(shù)據(jù)換算麻煩等一系列問題所造成的能耗統(tǒng)計數(shù)據(jù)的差異。
建立設備檔案和維修檔案,提高維修效率。企業(yè)設備維護維修人員短缺,相關的設備檔案和維護維修記錄主要還是靠班組長進行手工統(tǒng)計,一方面長期設備維護維修工作中積淀下來的好的經(jīng)驗和知識不便于保存、共享和傳承,另一方面對于設備故障的處理還處于事后處理階段,難以做到對設備歷史故障的追溯以及全面、系統(tǒng)性匯總分析,不能及時預判設備故障,進一步提升設備運轉率遇到瓶頸。系統(tǒng)上線運行后,建立了各主要設備的電子檔案,方便管理人員查看設備的參數(shù)信息和維修記錄,避免了系統(tǒng)上線前紙質資料遺失帶來的不便以及資料查閱的浪費時間,提高了人員工作效率。
電能質量實時監(jiān)測。系統(tǒng)上線運行后,通過系統(tǒng)實時數(shù)據(jù)、電能質量分析并結合報警管理功能,對企業(yè)重點關注區(qū)域和進線實時監(jiān)測,及時發(fā)現(xiàn)功率因數(shù)不達標和三相不平衡現(xiàn)象,并將信息推送至企業(yè)管理者,持續(xù)確保設備利用效率在合理范圍。
管理人員通過歷史數(shù)據(jù)查詢隨時查看各設備運行情況。廠內設備種類和數(shù)量眾多,設備管理人員無法兼顧到每一個設備的運行情況。系統(tǒng)上線運行后,設備管理人員通過歷史數(shù)據(jù)查詢功能可以隨時、定點進行設備運行查詢,通過設備運行現(xiàn)狀進一步規(guī)范公司管理制度和人員用能意識,提高了企業(yè)能源管理效率。
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